板材熱連軋廠多項攻關結碩果
今年以來,板材熱連軋廠從提產穩質、設備穩定、對標挖潛入手,不斷調整品種結構、提升產品質量,有效控制成本。一季度,該廠三條生產線產量同比去年增長54.74 萬噸,成材率、油耗、輥耗等多項指標再上新臺階。
該廠三條生產線積極開展成材率攻關,通過加強生產質量控制,嚴格按照《質量缺陷圖譜》相關規定執行調控,降低返修品量。加強二次判定管理,保證判定準確性,減少返修品量。強化影響產品質量設備管理和電氣跟蹤檢測設備控制精度,減少設備精度下降導致返修品,保證切頭尾大小控制穩定。在進一步保證生產穩定性的同時,強化操作人員責任心,減小切頭尾長度,減少卡鋼次數。一季度,綜合成材率逐月提高。其中3月份,1700生產線較目標提升0.28%,2300生產線較目標提升0.03%,同時全廠外部異議率較目標降低0.18%。
該廠還大力開展《熱軋支撐輥內部殘余應力失效控制研究》攻關,通過檢測以及消除內部應力,提高支撐輥使用穩定性,避免事故、降低輥耗和成本。從加強生產穩定性控制入手,從而減少傷輥事故,并通過提高高速鋼軋輥上機率及上機次數,降低非事故高速鋼軋輥磨削次數,減少非計劃消耗。
為了不斷降低噸鋼可控成本,該廠依托“日清日結”工作對各項消耗進行重點管控,實時分析,及時處理并解決異常消耗問題,并結合能源經濟運行方案要求,認真落實能源管控方案,使各項消耗逐月降低。為降低工業水及電耗,該廠制訂了電耗攻關、工業水單耗攻關方案,結合“日清日結”工作,對工業水消耗及電耗進行實時統計分析,發現問題及時解決。
目前,該廠在2300生產線開展了提產攻關,成立提產攻關小組,明確各工藝區域責任人,重點對粗軋區域軋制速度、精軋換輥時間、裝出鋼速度、步進梁倒料速度、輥道運行速度進行優化攻關,促進提產增效。
該廠三條生產線積極開展成材率攻關,通過加強生產質量控制,嚴格按照《質量缺陷圖譜》相關規定執行調控,降低返修品量。加強二次判定管理,保證判定準確性,減少返修品量。強化影響產品質量設備管理和電氣跟蹤檢測設備控制精度,減少設備精度下降導致返修品,保證切頭尾大小控制穩定。在進一步保證生產穩定性的同時,強化操作人員責任心,減小切頭尾長度,減少卡鋼次數。一季度,綜合成材率逐月提高。其中3月份,1700生產線較目標提升0.28%,2300生產線較目標提升0.03%,同時全廠外部異議率較目標降低0.18%。
該廠還大力開展《熱軋支撐輥內部殘余應力失效控制研究》攻關,通過檢測以及消除內部應力,提高支撐輥使用穩定性,避免事故、降低輥耗和成本。從加強生產穩定性控制入手,從而減少傷輥事故,并通過提高高速鋼軋輥上機率及上機次數,降低非事故高速鋼軋輥磨削次數,減少非計劃消耗。
為了不斷降低噸鋼可控成本,該廠依托“日清日結”工作對各項消耗進行重點管控,實時分析,及時處理并解決異常消耗問題,并結合能源經濟運行方案要求,認真落實能源管控方案,使各項消耗逐月降低。為降低工業水及電耗,該廠制訂了電耗攻關、工業水單耗攻關方案,結合“日清日結”工作,對工業水消耗及電耗進行實時統計分析,發現問題及時解決。
目前,該廠在2300生產線開展了提產攻關,成立提產攻關小組,明確各工藝區域責任人,重點對粗軋區域軋制速度、精軋換輥時間、裝出鋼速度、步進梁倒料速度、輥道運行速度進行優化攻關,促進提產增效。
2019-04-25
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