本鋼新聞
挖掘?qū)儆谖覀冏约旱男б?/div>
北營新一號高爐入爐焦比攻關(guān)十個月創(chuàng)效近億元
  如何挖掘?qū)儆谖覀冏约旱男б妫勘睜I煉鐵廠技術(shù)人員用事實告訴我們:敢于挖潛、科學(xué)挖潛,就能挖掘出效益“寶藏”。去年以來,該廠技術(shù)人員通過實施《北營新一號高爐入爐焦比技術(shù)應(yīng)用與進(jìn)步》項目,對北營新一號高爐入爐焦比進(jìn)行攻關(guān)獲得成功,僅10個月時間就實現(xiàn)效益近億元。同時,降低入爐焦比技術(shù)達(dá)到國內(nèi)大型高爐先進(jìn)水平,多項技術(shù)屬于國內(nèi)首創(chuàng)。
  焦炭消耗占整個高爐成本的60%~70%,較低、合理的入爐焦比是高爐操作者追求的目標(biāo),也是高爐降低成本的重要手段。采訪中了解到,北營新一號高爐于2012年11月6日點火投產(chǎn),入爐焦比指標(biāo)一直較高,在2018年2月份高爐進(jìn)入特護(hù)狀態(tài)后,入爐焦比更是居高不下。
  “北營新一號高爐入爐焦比指標(biāo)挖潛空間很大。”為了降低生產(chǎn)成本提高企業(yè)市場競爭力,使新一號高爐的指標(biāo)達(dá)到了國內(nèi)大型高爐先進(jìn)水平,北營煉鐵廠決定結(jié)合國內(nèi)外先進(jìn)企業(yè)的生產(chǎn)條件與指標(biāo)組織技術(shù)人員對入爐焦比展開攻關(guān)。
  影響高爐入爐焦比的因素很多,考慮到市場變化與企業(yè)實際情況與能力,該廠確定入爐焦比攻關(guān)整體改進(jìn)思路: 爐況順行穩(wěn)定是前提與基礎(chǔ);外圍條件已經(jīng)確定,不做大的改變,即在現(xiàn)有條件下,眼睛向內(nèi),通過內(nèi)部調(diào)劑與調(diào)整手段,達(dá)到目標(biāo);改進(jìn)入爐原燃料的篩分質(zhì)量,杜絕粉末入爐;實現(xiàn)邊緣與中心兩道氣流同時發(fā)展;通過爐頂布料與降低煤氣流速等方式,提高煤氣利用率,以此降低高爐入爐焦比。
  在入爐焦比攻關(guān)過程中,該廠選取了指標(biāo)相對較好的年份為基準(zhǔn)值,在此基礎(chǔ)上進(jìn)行指標(biāo)攻關(guān)。同時,召集部分技術(shù)骨干,按照攻關(guān)思路,對影響指標(biāo)的各項因素逐一審定,細(xì)致的分析與比較,按照短期可以改善、長期改善以及外部改善,對各項措施進(jìn)行區(qū)分,對短期內(nèi)可以改善與改進(jìn)的項目,制訂詳細(xì)措施,明確責(zé)任人。
  “任何事情做起來,誰也不能保證一帆風(fēng)順。”原北營新一號爐長耿君臣介紹,在對爐頂壓力使用進(jìn)行攻關(guān)時,由于爐頂壓力的提高,使高爐內(nèi)的煤氣流流速突然降低,就好像一條河流突然被大壩截流,造成煤氣利用率升高,邊緣氣流大幅增加,爐況的穩(wěn)定性有所惡化。對此,該廠領(lǐng)導(dǎo)給予高度重視,立即組織技術(shù)人員探討解決辦法。經(jīng)過激烈的討論后,形成統(tǒng)一意見:一方面加大礦石批重,對邊緣氣流進(jìn)行壓制;另一方面加強(qiáng)爐溫穩(wěn)定管理。意見明確后,參與人員編排成班,輪流值班操作,經(jīng)過10天左右的努力,終于將爐頂壓力提高至237kpa。目前,該項指標(biāo)處于全國領(lǐng)先水平。
  據(jù)了解,北營新一號高爐入爐焦比攻關(guān)從去年8月1日開始,經(jīng)過半年的持續(xù)攻關(guān),入爐焦比降低了34kg/t,并且燃料比也降低了18kg/t。與此同時,《北營新一號高爐入爐焦比技術(shù)應(yīng)用與進(jìn)步》在北營新二號高爐推廣也取得顯著效果。
  據(jù)悉,《北營新一號高爐入爐焦比技術(shù)應(yīng)用與進(jìn)步》項目的成功實施,在取得巨大的經(jīng)濟(jì)效益同時,還具有顯著的社會效益,為企業(yè)繼續(xù)開展煤比攻關(guān)提供了技術(shù)措施和研究方法; 降低冶金焦炭的消耗,減少了焦化系統(tǒng)的廢物外排,為實現(xiàn)節(jié)約型、環(huán)保型社會做出了較大的貢獻(xiàn)。
2020-07-10