本鋼新聞
收獲的不僅是“金子”
——北營公司轉爐煤氣回收工作紀事
  轉爐煤氣回收是鋼鐵企業清潔生產、節能降耗的重要手段之一。近年來,北營公司不遺余力加大轉爐煤氣回收與利用的攻關力度,通過優化生產組織,精心操作,加強設備與管道的巡檢和維護,對局部老設備進行小技改,使北營煉鋼廠新區噸鋼轉爐煤氣回收量從原來的90多立方米,提高到107~108立方米,距離115立方米目標僅一步之遙。
  北營公司轉爐煤氣回收大幅提高,不僅收獲了降低生產成本這顆“金子”,還品嘗到了清潔生產、安全生產的甜頭。

向回收量要效益 提效率降成本

  記者從北營能源環保部了解到,2月下旬,北營煉鋼廠新區噸鋼轉爐煤氣回收量達107~108立方米較高水平。這一指標說明北營公司生產效率提高了,生產成本下降了,除了自身烘烤用轉爐煤氣外,還向下游煤氣用戶提供更多的“熱源”,代替了其他燃料,不僅降低了煤氣放散率,還保護了環境。
  具體是怎樣做的?在北營煉鋼廠,記者采訪了煉鋼新區動力二作業區副作業長王德浩。王德浩告訴記者,為提高噸鋼轉爐煤氣回收量,作業區加強了爐前操作管理,嚴格按照工藝操作紀律執行,調整重鉈的紋絲活口,使煤氣中的氬含量達到1%,低于國家標準2%,增加煤氣回收的安全性。
  北營煉鋼廠因廠區原因造成設備位置“先天不足”,轉爐煤氣回收管道較長,回收煤氣的風機房距離煉鋼主控室700多米。原來煤氣回收時靠電話溝通,每次溝通到風機啟停“浪費”時間約一分半,短短的一分半就制約著煤氣回收量。經過自動化改造后,轉爐生產控制室可以一鍵啟停風機,大大提高了風機運行效率,提高了煤氣回收量。
  2016年6月,北營公司轉爐煤氣蓄熱式烘烤項目投入使用后,轉爐煤氣不僅供給原來的老用戶北營原料廠解凍庫、北營發電廠燃氣鍋爐、北營軋鋼廠1780生產線加熱爐、北營礦業公司白灰生產等多家煤氣用戶使用,還用于煉鋼生產,這就大大提高了轉爐煤氣利用率,使噸鋼轉爐煤氣回收量從原來的90多立方米,提高到100立方米以上。到今年2月下旬,新區噸鋼轉爐煤氣回收量達到107~108立方米,使北營公司年降生產成本400萬元左右。

向清潔生產邁進 作業環境明顯改善

  噸鋼轉爐煤氣回收量的大幅提升,使北營煉鋼廠廠房內工作環境得到明顯改善,廠房內粉塵大幅降低。原來老設備使用焦爐煤氣時,外溢火焰嚴重,現在使用蓄熱式轉爐煤氣烘烤后,外溢火焰基本沒有了,夏季廠房內溫度下降5攝氏度以上,生產現場的工人不再流大汗了,煤氣回收多了,還減少了對大氣污染,使轉爐煉鋼向清潔生產邁進。
  北營煉鋼廠設備管理室周洪巖介紹說,原來,新區的轉爐煤氣回收有限,白白放散了,既是二次能源的浪費,又污染大氣環境。現在好了,轉爐煤氣回收量增加了,企業受益,職工受益,還減少了對大氣的污染。
  據了解,今年,北營公司還將對北營煉鋼廠的轉爐煤氣回收風機進行改造,同步加除塵系統。屆時,噸鋼轉爐煉鋼煤氣回收量和質量將得到提高,現場環境會得到進一步改善。

向小技改要效益 變頻風機“轉出”金子

  去年底,北營公司提出技術升級,把轉爐煤氣回收風機的操作“權限”前移到爐前自動控制操作,減少了風機啟停的控制時間。將風機改為變頻式電機后,經過兩個多月的實踐,噸鋼轉爐煤氣回收效率明顯提升,實現了風機啟停與轉爐生產相平衡,不僅減少了誤操作,崗位操作人員由原來的3人減為2人,每月還可節省電費30萬元。一項小技改,不僅改出了生產效率,還“轉出”了金子。
  鋼鐵企業二次能源的利用是一個廣闊的天地,預計今年10月份,北營煉鋼廠轉爐煤氣回收風機改造投入運行后,煉鋼新區的轉爐煤氣質量將得到進一步提高,轉爐噸鋼煤氣回收量將達115立方米以上。隨著今年北營煉鋼廠煉鋼老區的改造推進,明年,北營公司的噸鋼轉爐煤氣回收量會更上一層樓。
2018-04-25