本鋼新聞
板材特鋼廠全工序成本“再探底”
  今年以來,面對考核預算指標越來越嚴的考驗,板材特鋼廠自加壓力,全工序成本“再探底”,前4個月,生產成本累計比預算指標多降876.56萬元。
  該廠始終把降成本作為重中之重,克服邊生產、邊改造,生產不滿負荷給降成本工作帶來的不利影響,深挖內部潛力,扎實開展“日清日結”工作,通過定降成本指標、定降成本金額、定降成本措施、定降成本責任人的“降成本四定”,推動全工序成本的全面降低。
  為確保降成本工作取得實效,該廠專門成立了“日清日結”工作領導小組,全面負責工作組織實施。在此基礎上,該廠各職能室和作業(yè)區(qū)建立和完善了指標日統(tǒng)計、周分析、旬預測、月考核的閉環(huán)管理模式,并確立了24項日清日結降成本項目,定降成本指標、定降成本金額,使降成本工作目標明確、有的放矢。此外,他們還針對24項降成本項目,逐級明確了操作負責人、專項負責人、項目聯(lián)絡人和核心負責人等,使各項工作溝通順暢、反饋及時、執(zhí)行高效,確保降成本措施真正落到實處。
  在具體降成本措施的實施上,該廠大力開展技術攻關,全方位挖掘降成本潛力。為了減少外購廢鋼費用,該廠不斷優(yōu)化煉鋼工序配料方案,堅持增加廢鋼配料中積壓渣鋼、返回鋼配入量,降成本成效顯著。僅此一項,前4個月累計降低成本836.92萬元。針對冶煉電耗這一重要成本指標,該廠技術部門積極開展攻關,在廢鋼配料中加入石墨壓塊,增加配碳量,嘗試在電爐冶煉上進行“零電耗”試驗,此項措施平均降電耗40.4千瓦時/噸鋼,比國家能耗降低70.9千瓦時/噸鋼,電爐成本同比降低70.07元/噸鋼。此外,為了降低貴重合金費用,該廠還采用貴重合金“低價代高價”的方式,即冶煉過程中優(yōu)先使用高錳、高鉻,少量補加可視成分,使用中錳、低鉻,并回收渣鋼、返回鋼中的合金元素、合理控制庫存、廢次材銷售等,同時對成分精準控制,保持成分控制合格率≥80%,對低于10公斤的合金,由崗位操作職工手動稱量加入,僅此一項,前4個月累計降成本368.86萬元。
2019-06-10